第854章 3406C研究进展(1/2)
虽然蟒型车已经研究完成,也已经测试完毕,但后面还有许多工作要做。
毕竟批量生產不是小范围生產,那么就必须要细化履带、铰接、传动、车体等关键工序,
还要確定焊接、热处理、装配等工艺路线与参数,这些都要进行。
毕竟工艺是“生產的规矩”,工装是“生產的工具”。
只有明確了履带橡胶的硫化温度、铰接架的焊接顺序、液压管路的装配步骤,履带驱动齿的尺寸公差、车体焊接的探伤等这些工艺。
厂內的工人才知道哪些零件是合格的,哪些零件是不合格的,才能够把效率提升上去,否则就乱套了。
除了这些工作外。
还要设计並製作专用夹具、模具、刀具、检具,毕竟生產全新的配件,用生產其它的配件根本就不適应。
这些他们这边自己还生產不出来,要找其它厂子的同志进行生產。
这还不算完,之后还要对人员进行培训,向配套厂输出图纸与標准,派技术员驻厂指导。
这些都是事,不过眾人也早就有了经验,在之前测试的时候,就开始优化细化这方面的內容,一切倒是进行的很顺利。
进行这些工作,自然用不了那么多人!
蟒型车测试期间,新型发动机就已经开始进行了,现在几个月过去也是进行的,很顺利。
毕竟都是专业人员,又研究过多款发动机,有著丰富的经验。
李梟在给出方案后,自然进展的很顺利。
看到李梟进来,眾人纷纷打著招呼,李梟也笑著回应著,到了发动机研究组,就问起了张工研究的进展。
听到研究进度,李梟也点了点头。
有著之前研究wd615的经验,在李梟给出研究方向,设计思路后,
半年多的时间,经过了数次討论,结合3406c型柴油机,高爆发压力的设计需求,
確定直列12缸、水冷散热、涡轮增压中冷、机械调速的核心技术路线,
在对比wd615研发中出现的缸盖开裂、涡轮迟滯等歷史问题,明確3406c在缸体结构刚度、配气相位设计上的优化方向。
再確定了后,就开始进行缸体、曲轴的强度校核计算,缸体、曲轴、连杆等3类基础部件的初步设计,
单设计这些就画了超过500多页图纸,现在马上就要进行基础件工艺的试验和优化。
这一步具体就是做两件事。
第一件事就是针对缸体、曲轴、连杆这类核心基础件,反覆测试铸造、锻造、热处理,看看中间会出现那些问题,
就比如生產中出现的气孔、裂纹、强度不足之类的,然后在进行优化处理。
其次就是根据工艺试验中暴露的问题,反过来修改图纸,比如优化缸体壁厚、调整曲轴圆角尺寸。
在完成基础件工艺试验与设计优化后,之后就是核心部件专项开发与试验。
本章未完,点击下一页继续阅读。